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QC小组成员情况一览表,双击加标题文字,双击加标题文字,2.2,活动制度,2.2活动制度,说明:计划进度:实际进度:制表人:高翔,时间,:2015,年,7,月,15,日,2.3,活动计划,说明:计划进度:,三、,P,阶段,3.1,选题理由,1,)隰县新医院建设项目是隰县地区的重点工程,也是我集团公司在临汾地区的重点形象工程,集团公司要求隰县新医院建设项目质量管理目标为“施工全过程精品工程”确保市优,争创“汾水杯”。,2,)由于旧城改造的规模和范围不断扩大,大量旧建筑物或市政设施被拆除,与此同时,随着国家环保意识的增强,为了保护自然资源,无限度的开山采石活动必然会受到限制。因此,采用就地处理建筑垃圾,循环利用制备再生混凝土,既符合绿色施工本质要求,又有着良好的经济社会效益。,3,)在上述背景下,我公司在本项目施工中,回收附近工地拆除及凿桩头所产生的废弃混凝土块,将其制备成再生粗骨料,替代混凝土中的天然骨料制成再生混凝土,将其用于混凝土垫层施工和施工现场临建地面硬化。,4,)由于再生骨料含有,30,左右的硬化水泥砂浆,导致吸水率、压碎指标等物理性能与天然碎石有很大不同。再生骨料表面粗糙、棱角多,以及混凝土块在解体、破碎过程中因损伤积累致使骨料内部存在大量微裂纹,这些因素对配置再生骨料混凝土产生不利影响。因此,我项目部决定采用,QC,小组活动的方法提高再生混凝土的施工质量。,选定课题,:,小组决定将,提高再生混凝土施工质量,作为,QC,小组活动的课题,三、P阶段3.1 选题理由 1)隰县新医院建设项,小组成员对集团公司内部使用再生混凝土的项目进行了解调查,共检查,282,点,其中缺陷点数为,45,点,合格率,84%,,经分析、整理、汇总、见下表:,3.2,现状调查,小组成员对集团公司内部使用再生混凝土的项目进行了解调查,共检,由排列图可以看出,:“,和易性差、强度低,”,占质量缺陷的,84.5%,,是影响再生混凝土施工质量的主要原因。,由排列图可以看出:“和易性差、强度低”占质量缺陷的84.5%,3.3,制定目标和可行性分析,从现状调查表中看出再生混凝土施工质量合格率为,84%,,我们小组决定,通过小组活动,采取措施将,“,和易性差、强度低,”,这两个问题解决,80%,,砼施工质量合格率提升至,95%,:,84%+,(,16%80%84.5%,),=95%,3.3制定目标和可行性分析从现状调查表中看出再生混凝土施工质,3.3,制定目标和可行性分析,3.3制定目标和可行性分析,3.4,原因分析,QC,小组于,2015,年,4,月,26,日,会同建设、监理单位在项目部会议室召开原因分析会,对再生混凝土施工过程存在的问题进行讨论,对影响再生混凝土施工质量的主要问题进行了原因分析,绘制成原因分析关联图如下:,3.4原因分析QC小组于2015年4月26日,会同建设、监理,3.5,要因确认,通过原因分析,我们找出了影响再生混凝土施工质量的十个末端原因,并进行了要因确认。,序号,末端原因,验证方式,确定内容,负责人,结论,1,再生粗骨料制备机械选用不合理,调查分析,再生粗骨料制备机械采用颚式破碎机和转筒式研磨机,目前这两种机械均为国内石料生产线上的常用机械,张智,非要因,2,再生粗骨料制备方法不当,调查分析,再生粗骨料制备时,未根据再生粗骨料的自身特征选择适宜的制备方法,仅采用普通天然骨料的制作方法显然不能制备出优质的再生骨料,高翔,要因,3,技术交底不清,调查分析、现场调查,查阅了技术交底资料,交底齐全、有效,杨立峰,非要因,4,检查力度不够,调查分析,项目部配备质量员,对原材加工、现场施工全过程进行质量监督检查。,郝国瑞,非要因,5,质量奖罚制度不全,调查分析,项目已编制了质量奖罚制度,并严格执行,曲波,非要因,6,未实行岗前培训,调查分析,未根据再生粗骨料的制备特征对操作工人进行岗前培训,高翔,要因,7,我国再生混凝土技术不成熟,调查分析,我国数十家大学和科研机构已开展对再生混凝土的研究,并取得了一定成果。,沈也,非要因,3.5要因确认通过原因分析,我们找出了影响再生混凝土施工质量,序号,末端原因,验证方式,确定内容,负责人,结论,8,混凝土拌合方法不合理,调查分析,拌合混凝土时未按照正确的投料顺序投料,刘闯,要因,9,坍落度调整方式不当,调查分析,未根据原材含水率的大小调整混凝土施工配合比,已拌制好的混凝土未按照正确方法调整坍落度,郝国瑞,要因,10,机械操作不当,调查分析,机械操作方法未根据再生粗骨料的自身特征而进行调整,刘弟良,要因,末端原因验证方式确定内容负责人结论8混凝土拌合方法不合理调查,从上表得出影响再生混凝土施工质量的主要原因为:,再生粗骨料制备方法不当;,未实行岗前培训;,混凝土拌合方法不合理;,坍,坍落度调整方式不当;,1,2,3,4,机械操作不当。,5,从上表得出影响再生混凝土施工质量的主要原因为:,3.6,制定对策,序号,要因,对策,目标,措施,时间,地点,负责人,1,再生粗骨料制备方法不当,根据再生粗骨料的自身特性改进制备方法,形成符合再生粗骨料自身特性的制备方法,1,、,明确再生粗骨料制备工艺流程;,2,、提出再生骨料在破碎、筛分等环节中需注意的事项;,3,、制备出的再生粗骨料要取样检验。,施中前,施工现场,高翔,2,未实行岗前培训,实行有针对性的岗前培训,全体工人受训,1,、制定培训方案;,2,、实施培训;,3,、效果评价与反馈;,4,、跟班指导。,施工中,施工现场,高翔,3,混凝土拌合方法不合理,合理安排混凝土的拌合方法,掌握正确的混凝土拌合方法,1,、重视搅拌站的称量偏差;,2,、明确拌制混凝土时需注意的事项和投料顺序。,施工中,施工现场,刘闯,4,坍落度调整方式不当,明确塌落度调整方式,掌握正确的坍落度调整方式,1,、拌制混凝土前根据原材含水率大小调整施工配合比;,2,、已拌制成的混凝土采用正确方法调整坍落度。,施工中,施工现场,郝国瑞,5,机械操作不当,明确机械操作要点,掌握合理的机械操作要点,1,、明确颚式破碎机的最佳工作频率;,2,、明确振动筛的最佳工作频率;,3,、明确最佳的物料流动速度。,施工中,施工现场,刘弟良,3.6制定对策序号要因对策目标措施时间地点负责人1再生粗骨料,四、,D,阶段,4,对策实施:(,Do),对策实施1:改进再生粗骨料制备方法,实施内容:,1)明确工艺流程:废弃混凝土人工分选初级破碎设备初次筛分转筒式研磨机干搅拌二次筛分再生粗骨料材料检验,2)由于收集到的废弃混凝土块体往往体积较大,杂质较多,因此首先对收集到的废弃混凝土块体进行预处理。采用人工切割钢筋,分离大块杂质,以期获得杂质较少,粒径符合破碎机械要求的初始混凝土块。,3)经过人工分选后的初始混凝土块采用颚式破碎机进行初级破碎(为避免加工过程对骨料造成二次破坏,机械操作要点参照“对策实施5”);对初级破碎后的骨料进行筛分,粒径大于25mm的骨料继续投入颚式破碎机进行破碎,粒径小于25mm的骨料则投入转筒式研磨机进行干搅拌,二次筛分得到再生骨料。,4)由于再生骨料含有较多的黏土、淤泥、细屑等有害杂质,它们依附于再生骨料表面,严重影响混凝土和易性和强度,因此再生骨料二次筛分完毕后要对其进行冲水处理,有效消除骨料表面的黏土、淤泥、细屑等有害杂质。,四、D阶段4 对策实施:(Do),5)制备出再生粗骨料后应进行取样,委托具有相应资质的试验室进行检验,需满足以下基本要求:,检验项目,技术指标,颗粒级配,525mm,连续粒级,微粉含量(按质量计),/,2.0,泥块含量(按质量计),/,0.7,吸水率(按质量计),/,5.0,针片状颗粒含量(按质量计),/,10,硫化物及硫酸盐(折算成,SO,3,,按质量计),/,2.0,氯化物(以氯离子质量计),/,0.06,杂物含量(按质量计),/,1.0,质量损失(硫酸钠溶液,5,次循环),/,10.0,压碎指标,/,2350,孔隙率,/,50,碱集料反应,经碱集料反应试验后,由再生骨粗料制备的试件无裂缝、酥裂或胶体外溢等现象,膨胀率小于,0.10,效果验证:根据再生粗骨料自身特征改进制备方法,再生粗骨料表面杂质和微裂纹有效减少,混凝土和易性及强度得以提升。,5)制备出再生粗骨料后应进行取样,委托具有相应资,对策实施2:对操作工人实行岗前培训,实施内容:,根据再生混凝土的自身特征,结合其他的几个对策,制定出一套完整的、有针对性的培训方案,按方案对工人进行统一培训,对培训过程进行记录,参与培训人员全员签字,培训结束后由受训人员填写培训效果评价表,提出反馈建议,项目部再对反馈建议进行研究,并在施工过程中再对工人有针对性地进行指导。,效果验证:经过该对策的实施,工人的学习热情高涨,学习了操作要点,对再生混凝土的质量控制有了可观的认识。,对策实施3:合理安排混凝土的拌合方法,实施内容:,1)再生混凝土严格按施工配合比配料,自拌混凝土必须既要满足质量,又要满足输送要求,计量的准确与否直接关系混凝土的品质,为此必须特别予以重视。,2)安排专人定时检验搅拌站的称量偏差,若称量偏差超过允许偏差范围,应及时分析原因,对设备进行调试。再生混凝土各种成分称量允许偏差见下表,对策实施2:对操作工人实行岗前培训,3,)搅拌再生混凝土前,加水空转数分钟,将积水倒净,使拌筒充分湿润,搅拌第一拌时,考虑到筒壁上的砂浆损失,再生粗骨料用量按配比规定减半,搅拌好的再生混凝土做到基本卸尽,在全部再生混凝土卸出之前,不得再投入拌料,更不得采取边出边进料的方法。严格控制水灰比和坍落度,未经试验人员同意不得随意加减用水量。,4,)装料顺序:再生粗骨料水泥砂外加剂水,效果验证:采用合理的混凝土拌合方法,混凝土和易性及强度得以提升。,3)搅拌再生混凝土前,加水空转数分钟,将积水倒净,使,对策实施4:明确坍落度调整方式,实施内容:,1)施工前应根据原材含水率的大小调整施工配合比,调整方法为:设试验室配合比为水泥:砂子:石子:水=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为:1:x/(1-m):y/(1-n):z-mx/(1-m)+ny/(1-n)。,2)采用搅拌运输车运输再生混凝土时,当再生混凝土坍落度损失较大不能满足施工要求时,可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂,减水剂加入量事先由试验确定,并作
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