单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,轮南57井试油井喷,失控着火事故,试油队违章带压拆卸井口,导致井喷;在已发生井喷的情况下开井循环诱喷,井喷后由于防喷器闸板直径与管柱直径不匹配,井口失控,造成着火。,井深5440m;,试油作业;,1992年3月24日重新上试;,没有施工设计,未进行井下情况和技术交底,只有一份LN57井修井工序安排;,开工前,采油树上无压力表。在安装时,由于试油钻机钻台底座高度、宽度不够,拆掉了采油树油管四通和套管四通两边外侧的闸门;,一、基本情况,井下管柱为2 7/8油管,下带73mm插管,坐于7采油树封隔器内准备生产三叠系二油组第二层,完井时油压33.2MPa、套压16.5MPa。,4月6日,井上负责人根据LN57井生产运行下达作业指令开始施工,3012钻井队首先接好四通左侧套管放喷管线,配好90m3密度1.20g/cm3的泥浆。,一、基本情况,对环空压力进行了检查,在打开左右两侧闸阀(实际上未打开)后,井上负责人误认为环空无压力。,于是接好正压井管线,用水泥车试压34MPa合格。,然后开始对油管内进行挤压井作业,但对油套环空未进行任何作业。,此后,拆井口采油树、装上封井器。(有人提出防喷器芯子与油管不配套,需更换,但未被采纳),一、基本情况,4月8日,开始卸油管挂顶丝,在卸第五个顶丝到最后一扣时,一股强大的气流将油管挂和管柱顶起,气流冲出钻台面以上十余米,并致人受伤。,井喷15分钟后油管挂和管柱又自动坐到油管头内,气流减弱。,在这种情况下,仍未引起有关负责人的注意,并提出油管挂,开泵正循环泥浆。,一、基本情况,在循环过程中发生井涌,在准备实施坐油管挂回位时,于6:51时发生井喷。,6:55井喷着火,后井架烧倒,火焰高25-35米左右,直径20米左右。,一、基本情况,井喷着火后,指挥部立即成立抢险领导小组,下设技术方案组、现场施工指挥组、后勤保障组。,首先,进行清场和清障工作。,二、处理过程,由于火场面积达2000m2左右,井口周围100米范围内强烈的高温和火烤使抢险作业人员难以靠近抢险工作面,清障工作十分困难。,二、处理过程,采取先清外、后清内的清场办法,对井口附近的设备、井架和井架底座,采用“带火切割”进行分割,然后用推土机拖出;,经过5天的艰苦奋战(4月8日-4月12日),成功地完成了清障工作。,二、处理过程,拆除被烈火烧毁的旧井口装置。,4月14日5:30分地下喷出盐水使油气井大火自动熄灭。,经检查,采油树四通两翼的平板阀能关闭,拆除采油树四通以上的防喷器。,在井口严重刺漏的情况下,卸掉旧井口。,二、处理过程,由于采油树四通上端面和内表面被高压喷砂严重刺坏,高压喷砂刺断的油管挂和配合接头。,下步决定拆掉采油树四通,安装新的井口装置关井,然后进行压井。,二、处理过程,由于拆除的采油树四通下法兰低于地面,原方井太小,不便拆卸和安装螺栓,人员安全也难以保障,因此需要扩大方井。,首先要打通至井口的通道,因井口附近浇铸了70CM多厚的混凝土,开凿工作十分困难。,于4月15日完成了扩大方井这一工作。,二、处理过程,拆除采油树四通、安装新井口。,在地面组装好13 5/8双闸板防喷器及钻井四通、变压法兰。,将防喷器组坐在套管头上。,接节流、压井管汇、两条5放喷管线和一条压井管线,防喷器控制系统。,二、处理过程,所有安装就绪后,打开放喷管线,关防喷器一次成功,用压裂车挤压井泥浆,井口压力为零,换装采油树。至此,事故解除。,二、处理过程,井喷的直接原因:,带压拆卸井口导致井喷,在已经发生井喷的情况下,仍然开井循环诱喷。,井喷失控的直接原因:,防喷器闸板尺寸与管柱尺寸不匹配,在井喷时无法关闭防喷器。,三、事故原因,井喷事故的间接原因:,施工无设计。,施工前未测压。,在未找到任何原井资料和未装套压表的情况下,误认为环空无压力(实际压力16.5MPa)。,三、事故原因,井控意识不强。在卸油管头顶丝气流伤人后,仍未引起重视,继续开井循环,导致井喷。,工作马虎,不认真。在开四通闸阀观察套压时,两边闸阀都未打开就认为环空无压力。,试油监督,井控意识差、井控知识水平极低。,三、事故原因,施工必须有设计,没有设计不能施工。,施工前应测井口油套压。,深井或气井应使用液压防喷器。,对安全风险比较大的井都指派主要技术人员到井指挥。,加强对值班干部以及监督人员的的井控知识培训。,四、事故教训,